【技改】疊螺機上線,助力湘渝鹽化污水工段革新
自湘渝鹽化將舊式壓濾機替換為疊螺新式機后,污水生產(chǎn)系統(tǒng)運行狀況實現(xiàn)極大改善。一方面,成品泥產(chǎn)量增加、干燥度顯著提升,濾后回流水清澈度更高;另一方面,機組總負荷能力大幅擴增,新增調(diào)節(jié)池至疊螺機組的進料管線,有效抽減、清除調(diào)節(jié)池內(nèi)累年頑淤。在這兩方面的作用下,調(diào)節(jié)池水質(zhì)快速提升,兩套水處理系統(tǒng)的負荷能力得到極大解放。疊螺機的上線,成為污水系統(tǒng)打破 “吃水越來越少” 僵局的關(guān)鍵舉措。
與舊式壓濾機相比,疊螺機優(yōu)勢明顯。其一,壓縮、過濾更為徹底。舊式壓濾機僅進行簡單單級壓縮、過濾,隨著設(shè)備老化,壓縮能力下降,出泥量減少且含濕量增大。而新式疊螺機對污泥進行多次壓縮、過濾,成品泥干燥度更高,濾后水清澈度也更高。
其二,運行穩(wěn)定性大幅提升,故障率顯著降低。老式壓濾機濾布需頻繁更換,清洗水龍頭易淤堵,壓縮部分控制方式簡單原始,缺乏自我監(jiān)測能力,運維需投入大量人力、物力。疊螺機采用先進工藝,具備優(yōu)化的設(shè)備結(jié)構(gòu)和運轉(zhuǎn)方式,部件損耗速率降低、保養(yǎng)周期延長、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)程度提高,還增設(shè)科學(xué)的故障報警系統(tǒng)和故障后退守模式,大幅降低日常運維成本。
其三,出下料方式更科學(xué)高效。舊式壓濾機人工下料,下料時需停機;疊螺機為自動同步下料,壓濾與下料同時進行,既節(jié)省人力成本,又提升壓濾總速率,本質(zhì)上優(yōu)化了局部生產(chǎn)模式。
總體而言,疊螺新式機的投入使用,對污水工段生產(chǎn)現(xiàn)狀的改善效果顯著。而壓濾機組的改造升級,只是污水工段并入空分后一系列改進成果的一部分。通過工藝升級、精益管理、人員培訓(xùn)和現(xiàn)場優(yōu)化,污水工段正經(jīng)歷脫胎換骨的變化,為湘渝鹽化整體生產(chǎn)運營的高效與環(huán)保提供有力支撐。